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泵友圈動(dòng)設(shè)備群技術(shù)交流第48期泵友圈動(dòng)設(shè)備群技術(shù)交流第48期 原創(chuàng) Winnie整理 泵友圈 2025年09月27日 08:47
本問答內(nèi)容來自于泵友圈動(dòng)設(shè)備交流群(群內(nèi)小伙伴為機(jī)泵、壓縮機(jī)等動(dòng)設(shè)備管理和采購(gòu)人員)討論問答集錦,答案僅供大家研究參考討論。 如需更多日常動(dòng)設(shè)備選型、檢維修交流可加群。 進(jìn)群方式:添加群主微信并備注:公司+姓名+職務(wù),我們審核通過后邀請(qǐng)進(jìn)群。 長(zhǎng)按識(shí)別二維碼添加好友 1 問 請(qǐng)教一個(gè)問題,我們現(xiàn)場(chǎng)有一條八寸、長(zhǎng)約四五百米的管線,上游通過一臺(tái)離心泵輸送到一臺(tái)計(jì)量泵,再由計(jì)量泵輸送到反應(yīng)器。當(dāng)運(yùn)行在某一特定流量區(qū)間時(shí),管道振動(dòng)非常劇烈,但一旦越過該區(qū)間,振動(dòng)即消失。泵入口已設(shè)置阻尼器。 起初懷疑與計(jì)量泵的脈沖特性有關(guān),嘗試通過調(diào)整計(jì)量泵沖程、提高轉(zhuǎn)速以達(dá)到目標(biāo)流量,但只要進(jìn)入原流量區(qū)間,振動(dòng)就明顯重現(xiàn),超出該區(qū)間后振動(dòng)迅速減弱。 我們已加裝管道支撐,但振動(dòng)時(shí)支架也隨同晃動(dòng),無(wú)法有效抑制。請(qǐng)問各位同行是否遇到過類似情況?值得注意的是,振動(dòng)并非由計(jì)量泵脈沖單獨(dú)主導(dǎo)。 可將該管線分為三段:從裝置A的離心泵出發(fā),跨越長(zhǎng)管廊,接入裝置B的計(jì)量泵入口。離心泵近端管道無(wú)明顯振動(dòng),計(jì)量泵入口及出口段也基本穩(wěn)定,唯獨(dú)中間跨越管廊的長(zhǎng)直段振動(dòng)劇烈。輸送介質(zhì)為液態(tài)物料,溫度約40℃,無(wú)氣化現(xiàn)象;反應(yīng)器壓力約7–8 MPa(70–80 kgf/cm²),出于工藝安全考慮未設(shè)回流管線。奇怪的是,流量較低或較高時(shí)振動(dòng)小,僅在中間某一流量區(qū)間振動(dòng)劇烈,而該區(qū)間恰為某些產(chǎn)品生產(chǎn)所需,故問題尤為突出。 答1:這種情況與典型的水錘或脈動(dòng)引發(fā)的共振現(xiàn)象高度相似。雖然傳統(tǒng)水錘通常隨流量增大而加劇,但在長(zhǎng)距離輸送系統(tǒng)中,當(dāng)計(jì)量泵的往復(fù)頻率(或其諧波)與管道系統(tǒng)的某一階固有頻率接近或重合時(shí),會(huì)激發(fā)機(jī)械共振,導(dǎo)致特定流量區(qū)間內(nèi)振幅急劇放大,形成“共振峰”。一旦流量偏離該頻率匹配區(qū)間,激勵(lì)源與系統(tǒng)固有頻率脫開,振動(dòng)自然衰減。因此,振動(dòng)只出現(xiàn)在特定流量段,符合流致振動(dòng)中的“頻率鎖定”特征。 提問者反饋:正常水錘或與計(jì)量泵脈沖相關(guān)的情況,一般流量越大振動(dòng)越強(qiáng),但我們實(shí)際是僅在中間某區(qū)間劇烈振動(dòng),一過即消,且該區(qū)間為生產(chǎn)必需,令人困擾。 答2:1)入口管道阻尼器偏小,入口管道直徑8寸,長(zhǎng)度400到500米,小阻尼器很難對(duì)大管道的穩(wěn)流。 2)共振,計(jì)量泵流量,往復(fù)次數(shù)等頻率與管道固有頻率相同時(shí),會(huì)帶動(dòng)管道發(fā)生共振。 3)計(jì)量泵液體排出時(shí),入口單向閥關(guān)閉,相當(dāng)于離心泵出口關(guān)閉,可能會(huì)短時(shí)間在離心泵出口發(fā)生正水錘現(xiàn)象,這種現(xiàn)在可能會(huì)和共振一起被放大。 4)建議在離心泵出口管道與計(jì)量泵入口管道之間距離計(jì)量泵小于5米范圍內(nèi)安裝一個(gè)緩沖罐。離心泵將物料輸送到緩沖罐內(nèi),計(jì)量泵從緩沖罐底部抽出再打到反應(yīng)器。 5)或者建議避開管道振動(dòng)劇烈的位置,近計(jì)量泵的位置安裝補(bǔ)償器試試。 2 問 現(xiàn)場(chǎng)有一臺(tái)塔底離心泵出現(xiàn)了振動(dòng)過大的情況,從數(shù)據(jù)表參數(shù)看沒發(fā)現(xiàn)問題。業(yè)主想找一家專業(yè)的做CFD分析模擬。 由于振動(dòng)問題,業(yè)主反饋:1. 液位沒問題,運(yùn)行時(shí)始終在LC(低液位控制)之上;2. NPSH裕量充足;3. 最小實(shí)際運(yùn)行流量尚未安裝流量計(jì),需進(jìn)一步核查;4. 泵入口無(wú)堵塞,但機(jī)封每年需更換一次。 答1:我們之前遇到類似的問題,從所有的計(jì)算看,都沒有問題,但就是汽蝕振動(dòng)。如果泵本身沒有機(jī)械問題,泵廠家出廠時(shí)提供的必須汽蝕余量也是對(duì)的,大概率還是現(xiàn)場(chǎng)的工況所提供的有效汽蝕余量太小導(dǎo)致。我們當(dāng)時(shí)抬高了液位,入口管線做了調(diào)整,減少阻力,在滿足運(yùn)行功能的情況下,切削了葉輪直徑,讓泵必須的汽蝕余量小一些。 答2:以往處理的此類案例中,多數(shù)根本原因?yàn)楸眠x型超配。初期工藝提資時(shí),使用方為確!叭f(wàn)無(wú)一失”,往往提供偏高的流量、揚(yáng)程參數(shù);設(shè)計(jì)院在此基礎(chǔ)上再留安全余量,導(dǎo)致最終選型泵遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)行需求。結(jié)果泵長(zhǎng)期在極低流量區(qū)運(yùn)行,遠(yuǎn)離最佳效率點(diǎn)(BEP),引發(fā)內(nèi)部回流、徑向力失衡、壓力脈動(dòng)加劇,甚至誘發(fā)次同步振動(dòng)或汽蝕,表現(xiàn)為劇烈振動(dòng)和密封頻繁失效。 通常會(huì)主泵加裝變頻調(diào)速裝置,實(shí)現(xiàn)流量按需調(diào)節(jié),使泵運(yùn)行在高效區(qū);或者備用泵葉輪切削至匹配實(shí)際工況,避免雙泵均處于“大馬拉小車”狀態(tài)。 提問者反饋:從現(xiàn)有參數(shù)看,NPSHa比NPSHr高出兩米以上,理論上應(yīng)無(wú)汽蝕風(fēng)險(xiǎn)。我懷疑實(shí)際運(yùn)行流量低于泵的最小連續(xù)穩(wěn)定流量(MCSF),即所謂“泵選大了”。一般管道管徑也足夠。數(shù)據(jù)表上額定流量約1400 m³/h,但根據(jù)電機(jī)電流反推,實(shí)際運(yùn)行流量?jī)H約750 m³/h。 答3:與設(shè)計(jì)院討論泵及管道振動(dòng)問題時(shí),需基于以下前提:泵本體無(wú)機(jī)械故障(如軸承損壞、葉輪破損等),且入口過濾器或管路無(wú)堵塞。在此條件下,可能引發(fā)振動(dòng)的原因主要包括: 1)儲(chǔ)液容器液位過低:當(dāng)泵吸入口液位偏低時(shí),易在入口形成渦流或旋渦,導(dǎo)致氣體裹挾進(jìn)入泵腔,引發(fā)汽蝕或氣液兩相流,造成壓力脈動(dòng)和振動(dòng)。尤其在低液位工況下,吸入流態(tài)不穩(wěn)定,加劇泵體及管道振動(dòng)。 2)吸入管徑偏小:若吸入管道管徑設(shè)計(jì)過小,會(huì)導(dǎo)致流速過高,增加摩擦阻力和局部壓降,使泵入口有效汽蝕余量(NPSHa)降低,接近或低于泵必需汽蝕余量(NPSHr),從而誘發(fā)汽蝕。汽蝕產(chǎn)生的氣泡破裂會(huì)引起劇烈振動(dòng)和噪聲,且多集中在泵體及近端管道。 3)泵型選型過大(“大馬拉小車”):泵選型過大導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)行流量遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)工況點(diǎn),長(zhǎng)期在低流量區(qū)或偏離最佳效率點(diǎn)(BEP)運(yùn)行。 3 問 如圖,返廠維修后第一次試泵就碎了,啟泵一兩分鐘,突然發(fā)出巨大聲響,請(qǐng)問怎么回事?開泵前已盤車,無(wú)卡阻;啟動(dòng)時(shí)竄動(dòng)量未在線監(jiān)測(cè)。泵出口為手動(dòng)閥,通過人工開啟,設(shè)有最小回流線,回流線采用孔板式設(shè)計(jì)。 答1:從斷口形貌看,靜環(huán)碎裂嚴(yán)重,呈放射狀裂紋,可能原因:一是密封壓縮量設(shè)置過大,導(dǎo)致靜環(huán)承受過大的軸向預(yù)緊應(yīng)力;二是靜環(huán)本身存在隱性損傷(如運(yùn)輸、安裝過程中的磕碰或熱應(yīng)力裂紋)。從顏色判斷,疑似無(wú)壓燒結(jié)碳化硅(SiC),該材料雖硬度高、耐腐蝕,但抗沖擊和抗彎強(qiáng)度較低,一旦受力不均或預(yù)緊過度,極易發(fā)生脆性斷裂。碎成如此程度,說明瞬間應(yīng)力極大,非正常運(yùn)行所致。 答2:我判斷主要原因要么是安裝時(shí)壓蓋過緊,導(dǎo)致靜環(huán)端面變形或應(yīng)力集中;要么是備件本身帶有制造或修復(fù)缺陷(如微裂紋、晶界缺陷)。沖洗系統(tǒng)問題可能性較低:若沖洗不良,通常表現(xiàn)為密封面熱裂(熱應(yīng)力裂紋呈蜘蛛網(wǎng)狀)、O型圈碳化或干磨痕跡,而非整體碎裂。而本例為突發(fā)性機(jī)械破碎,指向裝配或部件質(zhì)量問題。 答3:最有可能的原因是密封靜環(huán)安裝時(shí)受力不均,即壓蓋螺栓緊固不勻或密封腔端面不平,導(dǎo)致靜環(huán)端面產(chǎn)生偏心壓緊。運(yùn)行中,動(dòng)環(huán)與靜環(huán)摩擦面之間產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)剪切力,使脆性材料(如碳化硅)承受交變彎矩,迅速引發(fā)裂紋并擴(kuò)展至整體碎裂。此類問題在多點(diǎn)緊固的密封壓蓋中常見,尤其當(dāng)未采用對(duì)角、分步、多次緊固工藝時(shí)。 答4:預(yù)緊力過大是關(guān)鍵因素。若安裝時(shí)未按廠家規(guī)定的力矩緊固,或使用普通扳手而非扭矩扳手,極易造成局部過緊。即使整體壓縮量在允許范圍,偏心緊固也會(huì)導(dǎo)致靜環(huán)單側(cè)應(yīng)力超標(biāo)。碳化硅雖耐壓,但抗拉和抗彎性能差,輕微的彎曲應(yīng)力即可引發(fā)斷裂。至于“緊到摩擦生熱致碎”屬于低級(jí)誤判,因干摩擦通常導(dǎo)致熱裂而非瞬時(shí)爆裂。 答5:我曾遇到類似案例:維修后尚未驗(yàn)收,生產(chǎn)單位擅自投入聯(lián)鎖,進(jìn)口閥未開啟,泵啟動(dòng)后空轉(zhuǎn),操作人員發(fā)現(xiàn)后直接開啟進(jìn)口閥,造成介質(zhì)瞬間沖擊,泵腔壓力驟變,導(dǎo)致機(jī)封靜環(huán)因水錘效應(yīng)碎裂。此類事故雖與本例不完全相同,但提醒我們:?jiǎn)⒈贸绦虿灰?guī)范、閥門操作順序錯(cuò)誤,可能引發(fā)劇烈壓力波動(dòng),疊加密封本體應(yīng)力,導(dǎo)致災(zāi)難性失效。 4 問 如圖,此泵近一個(gè)月來,流量有持續(xù)下降趨勢(shì),什么原因呢?拆檢時(shí)有什么注意事項(xiàng)要關(guān)注的。紅色圓圈是到泵時(shí)流量,兩個(gè)泵都有此現(xiàn)象。 答1:該泵為BB2型(兩端支承、單殼體、軸向剖分式)多級(jí)離心泵,結(jié)構(gòu)上只能從驅(qū)動(dòng)端或非驅(qū)動(dòng)端一側(cè)拆卸,檢修時(shí)需整體抽出轉(zhuǎn)子組件。若介質(zhì)中含有固體顆粒或雜質(zhì),極易在葉輪入口、口環(huán)間隙或級(jí)間導(dǎo)葉流道內(nèi)積聚,造成通流面積減小,導(dǎo)致流量持續(xù)下降。拆檢時(shí)應(yīng)重點(diǎn)檢查: 1)葉輪、導(dǎo)葉、蝸殼等流道表面是否有磨損、結(jié)垢或顆粒堆積; 2)口環(huán)(耐磨環(huán))間隙是否因磨損而增大,導(dǎo)致內(nèi)泄漏增加; 3)轉(zhuǎn)子軸向定位是否準(zhǔn)確,避免葉輪與導(dǎo)葉錯(cuò)位影響水力性能。 答2:看看是否有入口過濾器部分堵塞,或者發(fā)生輕微汽蝕。 答3:應(yīng)檢查電機(jī)運(yùn)行電流是否發(fā)生變化。若電流明顯下降,說明泵實(shí)際負(fù)載減輕,可能因流量減小、揚(yáng)程降低或介質(zhì)密度變化所致,支持“流量下降”判斷; 若電流上升,則可能存在機(jī)械摩擦、軸承損壞或轉(zhuǎn)子卡滯等故障,需排查內(nèi)部磨損或裝配問題。 結(jié)合電流趨勢(shì)可輔助判斷故障性質(zhì):流量下降伴隨電流下降,更傾向于是水力性能退化(如堵塞、汽蝕、內(nèi)漏);若電流上升,則需警惕機(jī)械故障。 5 問 我們用的離心泵,一個(gè)月左右就要換軸承,最初配的是天馬軸承,后來?yè)Q成人本,現(xiàn)在用NSK,仍然是不超過兩個(gè)月就壞。泵開起來沒有問題,振動(dòng)、噪音均正常,揚(yáng)程未超,運(yùn)行溫度正常,油位正常,接地良好。除電機(jī)和底座外,泵殼、制造廠主軸、支架均已更換。這臺(tái)泵的流量是120 m³/h,揚(yáng)程60米,電機(jī)功率55 kW,4極電機(jī)。現(xiàn)場(chǎng)兩臺(tái)泵情況相同,均不超過兩個(gè)月必須更換軸承,最短的一次僅運(yùn)行一周即失效。 答1:軸承頻繁失效但運(yùn)行參數(shù)(振動(dòng)、溫度、噪音)正常,說明問題可能不在常規(guī)運(yùn)行工況,而在于軸承選型、安裝或受力狀態(tài)不匹配。若軸承為NU2312(圓柱滾子軸承)與7311AC(角接觸球軸承)組合結(jié)構(gòu),則典型配置為: NU2312:非驅(qū)動(dòng)端,僅承受徑向載荷,允許軸向自由伸縮; 7311AC:驅(qū)動(dòng)端,角接觸球軸承,作為定位端,承受軸向力和部分徑向力。 若鋼球表面出現(xiàn)剝落或壓痕,可能是振動(dòng)沖擊或啟停頻繁導(dǎo)致的“布氏壓痕”(Brinelling),即靜止?fàn)顟B(tài)下滾珠在載荷作用下壓入滾道形成塑性變形,啟動(dòng)后發(fā)展為疲勞剝落。此外,若定位端軸承預(yù)緊不當(dāng),也會(huì)加劇早期失效。 提問者反饋:剛才軸承型號(hào)是NU2312、7311AC。 答2:7311是角接觸球軸承,安裝需要測(cè)量調(diào)整組合角接觸球軸承軸向游隙。很多廠家都說自己軸承配對(duì)沒問題,但是在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際可能數(shù)據(jù)偏小或者偏大。AC也可以的,但是需要調(diào)整這個(gè)游隙。 AC代表接觸角是25度,內(nèi)外圈與球接觸的連線泵軸中心線的夾角。 BECBP,第1個(gè)B的意思是40度接觸角。 73系列軸承是軸向定位軸承,承受軸向載荷和部分徑向載荷。所以接觸角越大,承載能力越大。AC承載能力小一些,但是軸向游隙調(diào)好了,也是沒問題的。 6 問 往復(fù)式壓縮機(jī),介質(zhì)是氫氣,閥蓋漏油,不漏氣是啥原因? 答1:在氫氣往復(fù)式壓縮機(jī)中,閥蓋出現(xiàn)漏油但不漏氣的現(xiàn)象,常見原因是:潤(rùn)滑系統(tǒng)注入氣閥的潤(rùn)滑油在高壓氣體作用下被攜帶至閥蓋密封區(qū)域積聚,當(dāng)閥蓋密封不嚴(yán)時(shí),油被高壓氫氣“頂出”或滲出。雖然氫氣分子極小、易泄漏,但若O型圈與密封面仍保持基本貼合,可能暫時(shí)阻止氣體逸出(即密封對(duì)氣體仍有效),但無(wú)法完全阻隔液態(tài)油的滲漏(因油的表面張力和流動(dòng)性不同)。此外,注油量過大或回油不暢也會(huì)加劇油在閥蓋處的積聚。 答2:閥蓋漏油通常與預(yù)緊力不足或密封面不平有關(guān)。若判斷為緊固不到位,可嘗試對(duì)稱、均勻地重新施加扭矩至制造商規(guī)定值。但需注意:過度緊固可能導(dǎo)致O型圈擠壓變形、切邊或閥蓋開裂,反而加劇泄漏。 提問者反饋:閥蓋用的O型圈,已經(jīng)緊不動(dòng)了。
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